某热电厂生产线上有5台螺旋铰刀计量秤,一直运行平稳。但后期粉煤灰螺旋称闷车多次跳停,造成生产中断。中控数据显示下料量与设定数值匹配,未出现冲料等现象。跳停电流数值58A(电机3kW),多出设定的额定电流值。 一、现场检查: 粉煤灰称使用几年来,未出现闷车调停故障。从电流多出额定电流值分析,粉煤灰称在运行过程中过负荷运行,电流过高导致电机发热,电机自我保护性跳停。我们将螺旋称轴及叶片从筒体中抽出,轴上并无杂物缠绕,但在离螺旋铰刀计量秤尾端约有0.5m叶片与轴脱离并向电机端靠拢,致使粉煤灰由螺旋叶片输送到距离尾端0.5m处时,无叶片再继续向前推进,只得依靠后面的料的运动向前挤,导致前面物料越挤越实,并且叶片聚集一些方面上也妨碍了物料的运动,使电机高出额定电流设定值而跳停。 二、原因分析: 近几年来该公司生产水泥粉煤灰用量配比一直在3%-5%,该公司热电厂生产的粉煤灰刚刚能够满足生产需要。由于近期开展了细化管理、采取了廉价物料替代的试验工作,粉煤灰掺加量提高到15%,所以该公司热电厂生产的粉煤灰远远不能够满足生产需求,于是公司从邻近电厂外购粉煤灰,每天约180t。外购粉煤灰颜色灰白,活性高,烧失量2%,密度1.3kg/L。 该公司生产粉煤灰颜色发黑,活性较低,烧失量18%,密度0.8kgL。这样外购粉煤灰密度大,在输送过程中阻力也大,又由于螺旋铰刀计量秤叶片为间断性焊接,当阻力增加到一定程度时,叶片末端与轴焊接点开焊,在螺旋的向前推力和物料的反作用力的作用下,叶片向电机端移动,从而又把2个焊点挤开,周而复始,造成了闷车跳停故障。 三、改进措施: 将螺旋叶片恢复原位,将前面0.5m叶片与轴之间全满焊,并且把前端叶片割掉方角,形成一个圆滑过渡区。为了减小物料在筒体内的阻力,将螺旋计量秤末端防溢料板降低30mm。 四、改进成果: 按照上述方法对粉煤灰称改进后,运行电流平稳为3.7A(电机3kW),运行近一年来未再出现闷车跳停故障。由于工艺的改变,可能会导致原有螺旋铰刀计量秤的不适应性,只有针对性不断改进才能适应生产的需要。